永久免费无码av在线网站-国产乱子伦精品免费视频-精品乱码一区内射人妻无码-特黄 做受又硬又粗又大视频

公司新聞
舊車換新顏,生產(chǎn)更智能

      近日,山東鋼鐵股份有限公司萊蕪分公司焦化廠三煉車間1#2#加煤車自動化升級改造項目順利完工投產(chǎn),本項目是智能信息分公司承接的第一個焦化廠智能化提升項目,是萊鋼焦化廠四大車智能化提升的第一步,對實現(xiàn)四大車的自動走行、智能化作業(yè)具有重要的指導意義。

      本項目包含兩臺加煤車的改造,為保證焦爐正常生產(chǎn),兩部車分布實施,在改造一臺車的同時,必須確保另一臺車能滿足生產(chǎn)需求;由于兩臺加煤車均為老舊設(shè)備,且從未單獨長時間運行一臺車的生產(chǎn)記錄,這給施工進度提出了很高的要求。

      焦化廠要求10天內(nèi)完成一臺車的改造,具備整車使用條件。要在10天內(nèi)完成配電室房屋的拆除和安裝、所有老舊電氣盤柜和電纜的拆除、7噸鋼結(jié)構(gòu)的安裝滿焊施工、13臺電氣自動化盤柜的安裝和5000米的電纜施工、現(xiàn)場配管及改造施工、整車工業(yè)電視和照明施工、整車電氣自動化調(diào)試、四車連鎖調(diào)試等,這給項目施工提出了相當高的強度要求。

      為搶工期、保生產(chǎn),本項目實施兩班倒24小時施工,且每班施工時間超過16小時!在確保施工人數(shù)充足的情況下,通過合理安排施工計劃,對施工任務(wù)進行分解,每項施工任務(wù)的排班具體到小時,并對施工進度進行動態(tài)跟蹤與實時調(diào)整。最大化發(fā)揮施工人員的施工效率,最嚴格要求施工人員的施工質(zhì)量,最可靠保障施工人員的施工安全。

      為縮短工期加快進度、保證施工節(jié)點順利完成,在僅60平的作業(yè)空間內(nèi)配置4臺氣割和6臺焊機同時進行拆除和安裝作業(yè),項目部成員每天24小時堅守施工現(xiàn)場,監(jiān)督施工質(zhì)量和進度、確保施工安全與環(huán)保。由于原加煤車年久失修,密封破損不堪,造成整車內(nèi)部囤積的煤粉和灰塵厚度超過5cm,給拆除和清理工作造成很大困難,項目部成員與施工人員一起,充分發(fā)揚不怕苦不怕累不怕臟的吃苦耐勞精神,深入拆除現(xiàn)場第一線,一天下來,灰頭土臉滿身臟,口罩更換6、7張。

      為了能夠按照計劃進行接線,項目部成員與施工人員通宵進行電纜敷設(shè)。由于電纜敷設(shè)人手不夠,項目部成員親自上陣進行電纜敷設(shè),并對電纜敷設(shè)進行全程指導與協(xié)調(diào)。電纜復核完畢后,馬上開始配電室房子整體吊裝施工,一個小時后電纜接線工作開始,為搶工期,接線工作與配電室焊接固定工作同步進行,接線工在充滿焊接煙氣的配電室內(nèi)進行接線工作,工作環(huán)境十分惡劣。項目部成員在配電室全程進行接線指導。經(jīng)過連續(xù)的奮戰(zhàn)與煎熬,項目部所有人員都在與時間賽跑,施工進度之緊,施工強度之大,施工時間之長,均在項目部成員面前一一克服。

      翻過了拆除、安裝、電纜施工的重重困難后,又面臨施工方?jīng)]有電氣調(diào)試人員的困境。項目部成員親自承擔起電氣調(diào)試的重任,在經(jīng)過送電前的檢查與試驗后,對系統(tǒng)進行送電、對變頻器進行參數(shù)調(diào)整和功能配置、對控制回路和電氣連鎖進行測試。又經(jīng)過通宵10個小時的連續(xù)調(diào)試,對整車13面盤柜和5臺變頻器調(diào)試工作順利完成,為電氣設(shè)備調(diào)試和控制系統(tǒng)打點打好了基礎(chǔ)。

      經(jīng)過七天的連續(xù)奮戰(zhàn),除了整車電氣及控制系統(tǒng)調(diào)試完成以外,工業(yè)電視系統(tǒng)、照明系統(tǒng)、司機室的門窗更換等也全部順利完成,第七天晚上進行整車試車工作并順利完成,且對控制連鎖進行了反復測試,整車具備了試生產(chǎn)運行條件。

      本以為項目會按照計劃順利推進,但第八天凌晨另一臺運行的加煤車出現(xiàn)故障,電機損壞暫時無法更換備件。為了保證生產(chǎn),情急之下,焦化廠領(lǐng)導當即決定提前啟用新改造的加煤車進行生產(chǎn)作業(yè)。項目部成員立即采取應急響應,積極配合生產(chǎn)部門,全程跟蹤生產(chǎn),邊生產(chǎn)邊指導邊培訓,對操作還不熟練的操作工進行手把手操作指導。經(jīng)過近20個小時的“應急救火”生產(chǎn)運行,新改造的加煤車經(jīng)受住了實踐的檢驗,運行可靠穩(wěn)定,不僅實現(xiàn)了“試生產(chǎn)運行”的目標,更重要的是保障了焦化廠連續(xù)的生產(chǎn)要求,避免了焦爐出現(xiàn)停爐的情況發(fā)生。

      升級改造后的加煤車除了完善了自動取煤、自動取送蓋、自動除塵等功能外,新增了一鍵裝煤功能,實現(xiàn)加煤車全自動裝煤,極大地提高了加煤車的自動化和智能化水平,減輕了操作工的勞動強度;由原有的全部按鈕操作更換為更為先進的工業(yè)觸摸屏操作,畫面更直觀,操作更便捷;改造后的加煤車密封效果更佳,完全避免了透煙上火情況的發(fā)生,極大地改善了操作工的工作環(huán)境和整車的安全環(huán)保要求。


駕駛室改造前后對比

 

配電室改造前后對比

 

配電柜改造前后對比